Menarini, Maria Giulia
(2021)
Miglioramento di una linea di produzione di scambiatori di calore in ottica lean: il caso Kelvin S.r.l.
[Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in
Ingegneria gestionale [LM-DM270], Documento full-text non disponibile
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Abstract
Il progetto centrale a questo elaborato di tesi si basa sull’esperienza di tirocinio presso l’azienda Kelvin S.r.l., specializzata nella progettazione e produzione di condizionatori industriali. L’obiettivo principale è quello di implementare le logiche fondanti la filosofia della Lean Production in ambito produttivo, al fine di apportare miglioramenti in ottica di Continuous Improvement. Questo elaborato tratta in particolare della riprogettazione di una linea di scambiatori di calore, focalizzandosi sullo studio di una particolare famiglia di prodotto. Si è studiato il flusso del valore attraverso una mappatura tramite Value Stream Mapping e si è progettata una soluzione ottimale basata sulla riduzione delle tempistiche di assemblaggio e sul livellamento dei carichi di lavoro, eliminando i pre-assemblati e tutti gli sprechi che ne derivano. È stato attuato un insieme di miglioramenti basati su: applicazione delle 5S, ottimizzazione dell’area di lavoro e modifica delle sequenze di produzione e del metodo di lavoro. La combinazione di tutti questi miglioramenti ha definito un maggiore controllo del processo in termini di sicurezza, qualità ed efficienza, in ottica One-Piece Flow, ottenendo un miglioramento dell’indice di flusso del 10% e la riduzione del tempo di attraversamento del prodotto dal magazzino materie prime al magazzino prodotti finiti del 50%, passando da 4 a 2 giorni.
Abstract
Il progetto centrale a questo elaborato di tesi si basa sull’esperienza di tirocinio presso l’azienda Kelvin S.r.l., specializzata nella progettazione e produzione di condizionatori industriali. L’obiettivo principale è quello di implementare le logiche fondanti la filosofia della Lean Production in ambito produttivo, al fine di apportare miglioramenti in ottica di Continuous Improvement. Questo elaborato tratta in particolare della riprogettazione di una linea di scambiatori di calore, focalizzandosi sullo studio di una particolare famiglia di prodotto. Si è studiato il flusso del valore attraverso una mappatura tramite Value Stream Mapping e si è progettata una soluzione ottimale basata sulla riduzione delle tempistiche di assemblaggio e sul livellamento dei carichi di lavoro, eliminando i pre-assemblati e tutti gli sprechi che ne derivano. È stato attuato un insieme di miglioramenti basati su: applicazione delle 5S, ottimizzazione dell’area di lavoro e modifica delle sequenze di produzione e del metodo di lavoro. La combinazione di tutti questi miglioramenti ha definito un maggiore controllo del processo in termini di sicurezza, qualità ed efficienza, in ottica One-Piece Flow, ottenendo un miglioramento dell’indice di flusso del 10% e la riduzione del tempo di attraversamento del prodotto dal magazzino materie prime al magazzino prodotti finiti del 50%, passando da 4 a 2 giorni.
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(Laurea magistrale)
Autore della tesi
Menarini, Maria Giulia
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Lean Production,Kaizen,One-Piece Flow,Continuous Improvement,5S,VSM
Data di discussione della Tesi
28 Maggio 2021
URI
Altri metadati
Tipologia del documento
Tesi di laurea
(NON SPECIFICATO)
Autore della tesi
Menarini, Maria Giulia
Relatore della tesi
Correlatore della tesi
Scuola
Corso di studio
Ordinamento Cds
DM270
Parole chiave
Lean Production,Kaizen,One-Piece Flow,Continuous Improvement,5S,VSM
Data di discussione della Tesi
28 Maggio 2021
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